Freitag, 30. Januar 2009

Neues Projekt

Nun hat unsere Gruppe ein neues Projekt: Modeleisenbahn

Das Team besteht aus: Bointex, Mikschi, Luki, Roland
Dieses Projekt wird von Herrn Prof. Damböck geleitet.

Ziel ist es mit einem digitalen Steurungssystem eine Modeleisenbahn auf einer 2,80m * 1,80m großen Platte zu realisieren. Für den späteren gebrauch ist es wichtig, dass möglichst viel automatisiert wird.

Bevorzugte Firmen: Märklin
Roco
Fleischmann
Trix

Nach längerem suchen im Internet und Überlegungen hat sich Märklin herauskristalisiert.


Was sollte die Strecke enthalten?

Weiche
Ampel
Oberleitung
Gebäude
Beleuchtung
evt. Schranken
evt. Tunnel

evt. Oberleitung

Die erste Streckenplanung:

Die Strecke wird Aufgrund der gewohnten Umgebung mit AutoCAD realisiert.

Es gibt jedoch eine extrife Software die unter dem Link: http://www.winrail.de/

Nach

Glg das TeaM

Freitag, 23. Januar 2009

Mousey

Heute haben wir die gesamte Maus fertig gelötet.
Doch leider gab es ein paar kleine Probleme:
Die beiden Motoren brauchen sehr sehr viel Strom.
Es liegt an der Schaltung, es wird ein Kurzschluss sein.

Donnerstag, 22. Januar 2009

Das Video

glg da mik

Das Video

Ja jz zah i an





Heute habe ich den 2 Motor erfolgreich angeschlossen und verkabelt. Anschließen habe ich die 2 Motoren mit der "Karosserie" des Roboter verbunden, aber seht selbst.... glg da mik (auch bekannt unter cliffhanger^^)

Dienstag, 20. Januar 2009

Just Watch

Hier wurden die Anschlusskabel erneuert und eine kleine Erklärung zur Ansteuerung. Leider War der Versuch mit dem Computernetzteil erfolglos da der Treiberbaustein sehr heiß wurde! Weiters denke ich sollte das Drehfeld verlangsamt werden und eine bessere externe Spannungsquelle gefunden werden. Bitte um Komments und Verbesserungsvorschläge. Glg da mik!


Endlich Erfolg

Der Motor läuft es ist geschafft, nun wird noch die Software erweitert. Probleme machen jedoch die Spannungsversorgen die für die Last zu schwach ist => seht euch die Videos an! glg mik und Luki

Freitag, 16. Januar 2009

Heute haben wir mit dem Löten begonnen.
Weiteres haben wir beide eine Lösung für das Auslösen des Tasters entwickelt.
Am Anfang war das Problem, dass der Taster nur von vorne und einer Seite auslöst, doch dies haben wir nach einigen Anstrengungen und Kleinstarbeiten gelöst.
(Genaueres beim Post von Roland Dietz)

Mittwoch, 14. Januar 2009

Zeithorizont

Da sehr wenig dokumentiert wurde/wird und auch der "Baufortschritt" seit 21.11.08 (fast 2 Monate) zu wünschen übrig läßt läuft dieses Projekt mit Ende des Semesters vorerst mal aus. Benotet wird der Stand am 23.1.09. Über die Fortsetzung wird noch entschieden.

Speer

Freitag, 9. Januar 2009

mousey

Am heutigen Tag wurde die Maus für den Schalter hergerichtet. Zurzeit aber nur bei einem Prototypen, da wir zuerst die beste Methode dafür herausfinden mussten.
Danach gleich bei der richtigen Maus das selbe durchgeführt und eingebaut.

Chase-Modding

Da wir leider keinen Moter in der Passenden Größe haben, verwenden wir standard Spielzeugmotoren. Die letzten Stunden verbrachten wir, die Motoren in das Mausgehäuse unterzubringen. 

Der prototyp für die Richtige Positionierung:




Hier das Endprodukt: 










Mit unseren REife: 2 Scrollräder, die Achse ein wenig aufgebohrt um die Motorachsen zu befsetigen:


Mittwoch, 7. Januar 2009

Welcher Motor















Nach längeren Nachforschungen kamen wir zum Entschluss das es sich um eine Schrittmotor handelt.

Auf der Seite:
http://de.wikipedia.org/wiki/Schrittmotor

fanden wir heraus wie man den Motor ansteuern muss.


Der Quellcode für unseren Schrittmotor:




















glg Mikschi und Lukas